行业数据
通钢公司自动化改造赋能精准布料
2025年05月30日08:57 来源:首钢新闻中心
这个控制按钮太好用了,真是一键就到位啊。再也不用反复操作了,太方便了!
近期,通钢公司焦化事业部通过自动化技术攻关,成功实现旋转布料机智能化定位,解决了传统人工操作效率低、精度差、劳动强度大的难题,为生产稳定运行注入新动力。
传统操作痛点 效率与精度的双重挑战
在焦化生产中,混合后的配合煤需经旋转布料机分配至4个圆周分布的加料口,最终落入对应煤仓。这一环节长期依赖人工操作,存在三大问题:
操作流程繁琐:主控人员需紧盯监控画面,手动点击正反转按钮调整布料机角度,反复微调才能对准目标加料口,耗时耗力且易出错。
定位精度不足:人工对位偏差可能导致煤料外溢、轨道堵塞,严重时甚至引发布料机轨道故障,增加停机检修风险,影响生产连续性。
人力负荷过重:集控岗位整合后,单班仅配置1名集控工,需兼顾多岗位职责。频繁的手动换仓操作加剧工作强度,导致操作疲劳与效率下降。
技术破局 自动化改造实现“一键到位”
针对上述问题,焦化事业部自动化控制室成立专项攻关组,结合现场实际工况,设计出以“智能检测+程序控制”为核心的解决方案——
精准定位检测系统:在加料口加装接近开关,实时反馈位置信号至PLC控制系统,为布料机提供定位基准。
智能程序优化控制:自主开发“一键换仓”程序,操作人员仅需在监控画面点击目标加料口按钮,系统即可驱动布料机自动旋转并精准停位,全程无需二次调整。
人机界面升级:将原用于区分配煤比的纸质标签替换为可视化电子标识,优化操作界面,提升操作直观性。
成效显著 效率提升与操作减负双赢
自“一键到位”功能全面投用以来,焦化事业部生产环节实现多维度优化——
操作效率显著提升
简化后的换仓流程大幅减少人工干预环节。操作人员无需反复点击按钮或紧盯屏幕微调,仅需一次点击即可完成精准定位,有效缩短单次操作时间。此外,自动化程序消除了人为操作的不确定性,对位精度显著提高,煤料外溢与轨道堵塞问题得到改善。
生产连续性增强
自动化控制减少了因人为误差导致的设备故障,停机检修频率显著下降。煤料分配均匀性与稳定性提升,为焦炉持续高效运行提供了可靠保障。
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